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“正能量”让美铝渤海逆势重生

离年终还有1个多月时间,从美铝渤海秦皇岛铝业有限公司传来捷报,企业有望连续3年实现超过50%的高速增长。

是什么让一个三年前濒临关门的企业,三年后逆势重生?11月6日,记者实地探寻美铝渤海绝地反击的秘密。

“2013年初,公司面临关门。”公司总经理孙景顺对刚接手的那一刻记忆犹新,“所有员工就等着领遣散费了!”临危受命,孙景顺全面调整公司管理架构,科学整合熔铸、热轧、冷轧、精整四大生产环节,实施以业绩为主导的月度考核方案,大力培树有责任心的企业文化。

始料不及,当年4月,4000吨产品下线,全部有质量问题。员工质量意识低,设备保障有缺陷,企业管理松散,生产经营各环节问题集中暴露。归根结底,员工缺少正能量,企业缺乏凝聚力。

“人心齐,才能出凝聚力,才能出战斗力。”孙景顺带领管理团队,向员工宣讲“命运掌握在自己手中”的拼搏理念,坚定大家“铸造品质,收获明天”的必胜信念。

思想转变带来行动巨变:一台五十年代的老设备,运行效率极低,胆大心细的技术人员精心调整工艺参数,反复琢磨试验,大大提高设备运行效率和运行精度,媲美国 外同类高精尖设备。公司一台冷轧机停运多年,国外技术专家诊断“没有1000万美元难以恢复运行”,就是这台设备,硬是在公司技术团队联合攻关下,基本没 花什么钱就圆满恢复运行。

“企业发展紧紧依靠广大员工”成为美铝渤海公司职工微信朋友圈里的一个热门话题。熔铸、冷轧、热轧、精整四大生产流程的朋友圈里,“员工每一条建议我都一个字 不落地看。”孙景顺说。乳化液质量是热轧生产的重要保障,热轧团队提出的乳化液设备改善建议经采纳后,稳定了乳化液的清洁度,节约该生产环节成本每年达几 十万元。

设备保障有力,员工责任心增强,成品率大幅提升:金属包装材料产品成品率2013年至今提高10%;为高铁等提供配套的交通运输产品成品率也大幅提高,提升幅度超过20%。

狠抓节能降耗,合理控制风机、照明和循环水压力等一整套节能降耗措施扎实实施,到今年10月,企业能源成本较上年节约2000万元以上。

目前,企业产品从三年前单一品类,提高到现在的几十个品种;产品年产量从2013年的6万吨提高到今年的17万吨;员工工资、奖金大幅增长。

汽车轻量化车用铝板试制成功,船用铝板生产通过挪威船级社认证……美铝渤海公司强劲的发展赢得美铝总部最新2000万美元投资。“未来三年,我们要力争成为百亿元企业,让铝工业成为秦皇岛的支柱产业!”孙景顺满怀信心。